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做个“有心人”
2014年05月06日   浙江在线台州频道
【摘要】

  杨文杰在检修设备。

  

  人物名片:杨文杰,1979年3月出生,1999年进入浙江新菱电机有限公司成为一名普通电工。长期以来,他在出色完成本职工作的同时勤于钻研,积极为企业科学发展献计献策,先后荣获市“合理化建议标兵”、市“十大金牌个人”、市劳动模范、市金锤奖、省优秀职工等荣誉称号。今年“五一”前夕,杨文杰被授予浙江省劳动模范荣誉称号。

  15年前,刚满20岁的杨文杰来到浙江新菱电机有限公司应聘电工岗位时,稚嫩的眸子里,满是对电工学问的好奇和求知的渴望。而在此之前,仅有高中文化的他,只做过家电维修部的学徒。

  15年后,杨文杰不仅“啃”完了《电工学》、《PLC教程》、《维修电工》等专业课程,获得了技师资格证书,并凭借着自己对机床设备结构原理的深入钻研,对绕线机、车床等多项设备及车间用电设备和线路进行改造。从他的脑海中迸发出的合理化建议和金点子,不仅每年为企业节约上百万的资金,还能有效降低能耗、消弭隐患。

  回顾15年的从业生涯,杨文杰的秘诀很简单:做个“有心人”。

  效益,来自一次小小的改动

  杨文杰清楚地记得,2005年以前,厂里的绕线机都是单一转速的,由于绕大线圈与绕小线圈的速度要求不一样,一台功率1.1KW的绕线机,只能绕小线,不能绕大线,而一台功率1.5KW绕线机,绕大线可以,绕小线就不行。所以,工人们绕小线时在小的绕线机上绕,要是绕大线就换到大的绕线机上,换来换去,麻烦不说,工作效率不高,时常要加班加点。

  “以前在高级工培训的时候学过变频器应用知识,当时就有对绕线机进行改装的念头。”杨文杰提出建议:在绕线机上安装变频器和制动器,将电机功率降到0.75KW,这样可达到无级调速,准确定位,降低损耗。

  这个想法得到了公司领导的赞同。杨文杰立即与采购人员一起到路桥五金市场买来几只0.75KW富士变频器,解决了绕线机单一转速问题。通过变频,绕线机的速度快慢可随意定:同一台绕线机,想绕大线时速度定慢一些;要绕小线速度定快一点。

  然而一个新的计数问题又出现了:绕线机上原有的计数系统,虽能显示线圈匝数,但不能自动设定。操作工有时绕多了,超过了规定匝数要退回,有时绕少了,不足的匝数要补上,很难把握准。

  杨文杰从一台旧的小型绕线机上找来一只自动计数系统装上,这样一来,匝数就可以自动设定了,只是稳定性不够好,仍存在多绕几匝少绕几匝的现象。带着这个问题,杨文杰继续在网上求索,发现了某电器厂生产的(Hu7J-72)计数系统,于是马上与厂方取得联系,发现这种系统既可自动设定,又可正转计数和反转计数,适用灵巧。

  改装后的绕线机,工作一直很稳定,一个绕线工操作一台绕线机,通过变频设定,既可绕大线又能绕小线,且操作方便,工作效率提高了40%~50%。

  改良线路,减少隐患

  2006年的夏天,天气异常炎热,铸造车间因为熔炼铁水,温度更高。为了降温,公司在车间里安装了几十台电风扇、排风扇。一些新进员工安全意识差,时常随意腾挪电扇,将电线随处捆绑、扭结,把车间变成了“蜘蛛网”,既不雅观,又不安全。

  针对这些问题,杨文杰经过一番深思熟虑后,提出对线路进行科学改造的建议:改造线路!酷暑之下,他及时更换了部分线路,并将电器放在通风良好和散热方便的地方,电线贴近墙壁敷设。“这样做既可避免绊倒人,又可防止车轮碾轧。”杨文杰说,他还带着工友们一起将所有外露的电线套上金属管子,防止被铁水烫坏,并将一部分落地电扇换成壁扇,有效地降低了安全隐患。多年以来,该车间未发生过一起触电事故。

  荣誉纷至沓来,杨文杰已然成为公司乃至全区工人学习的榜样。在他为自己写的演讲稿中,有一句话:“1999年应聘,到新环境以后感到自身原来所学的东西远远不够用。”回忆起当时写这句话的心情,杨文杰说,昨天是这种感觉,今天也是这种感觉,相信明天依然是这种感觉,唯有不断的学习。

 

  

来源: 台州日报  作者: 林鸿  编辑: 罗亚妮
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